12m环形炉炉底故障的原因分析及改进措施

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

        周维汉1、2,杨  扬1  (1.中南大学材料科学与工程学院,湖南长沙410083;2.衡阳钢管(集团)有限公司,湖南衡阳421001)
        摘   要:对衡阳钢管(集团)有限公司12m环形炉炉底磨炉墙的原因进行了分析,并采取了相应的改进措施,取得了较好的实用效果。
        关键词:环形炉;炉底故障;原因分析;改进措施
        1  概  述
        由于钢坯在环形炉内的加热是依靠炉底的转动使钢坯完成预热、加热、均热的加热过程。因此,环形炉的炉底转动是否正常,决定着生产是否顺利进行。
        公司108机组使用的钢坯是用直径为12m的环形炉对其进行加热的,为配合108机组“提质降耗工程”的改造,于2002年12月至2003年元月对12m环形炉进行了改造。但在炉子运行不久后发现,炉底边缘砖与外炉墙磨擦,引起炉底液压驱动吃力,将压力由7MPa提高到14MPa后勉强驱动,但由于长期在高负荷下工作,导致液压缸基础受损,影响生产的顺利进行,并且还出现了预热段炉墙倒塌的现象。
        2   12m环形炉改造内容
        12m环形炉始建于1988年,设计最大加热量为30t/h,采用重油作燃料,炉子中径12m,炉膛宽度为3200mm,布料角度为3.3°,装出料夹角30°,加热坯料规格为φ110~140X1500~3000mm,加热钢种为普碳钢及合金钢。在实际生产中,其重油消耗为70~80kg/t,由于炉底的设计问题,使用寿命不长,一般每年须对炉底耐火层进行一次大修。
        提质降耗改造工程中对12m环形炉进行了如下改造。
        (1)炉膛宽度加宽变为3400mm;
        (2)炉底采用边缘砖技术(见图1);
        (3)地下烟道排烟改为钢管烟道排烟;
        (4)改用计算机对炉子的风油配比进行控制。
        3   环形炉炉底磨炉墙的原因分析
        改造后,12m环形炉的炉底结构示意图如图1。

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