用骨架密封替代罗茨风机上的机械密封
两台罗茨风机,型号SNV25,生产厂家HIBOM。原设备轴封为双端面机械密封(图1)。设备使用一年后,其中一台轴封经常发生泄漏,运行时间最短为一周,最长不超过三个月。一年浪费油约1t,更换密封配件五套。
图1 轴封机械密封结构图
1.机械密封失效原因分析
设备工作介质为聚丙烯(PP)粉末加氮气(N2)。装置有高、中、低压三个密封油(SO)系统,C-501A/B为其中的低压SO系统的两个用户。工艺生产要求C-501A/B一台运行一台备用,出口管线输送的PP粉料时断时续(连续下料易造成管线堵塞),造成了设备运行工况不稳定,负荷不断波动,出口压力和电流忽高忽低。而机械密封对设备运行工况要求较高,比较适合于高速、载荷均匀的转轴。相对于其它结构的密封如填料密封,一般机械密封的抗振性和缓冲性能较差,且装配难度大。因此常导致机械密封失效。
2.改进及效果
经过慎重考虑,在端盖厚度和结构上分别进行少许改变,改用65mm×90mm×10mm装配式旋转轴唇形密封圈型密封(图2)。改进后连续三年未再发生泄漏。分析骨架密封之所以能在此取得这么好的效果,有以下几方面:(1)与机械密封相比,由橡胶和弹簧组成的唇形密封圈,对于旋转轴的径向跳动值允许范围大;(2)C-501A/B轴封环境为常压,符合骨架密封使用条件;(3)密封介质主要为润滑油而非易燃易爆烃类或其它有毒介质,C-501A/B工作介质为PP粉料加氮气,而进入齿轮箱内的主要是少量氮气,即使泄漏出来不会造成任何污染和危险。
图2 轴封改造为骨架密封结构图