百善矿研制成功免维护单体液压支柱

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

代表国内领先水平,由皖北煤电(集团)公司百善煤矿研制、生产的“新型免维护单体液压支柱”,日前通过中国煤炭科学院专家鉴定。专家一致认为,这种新型产品耐磨、耐压、耐腐蚀,节约、环保。万根投入,5年内,每年可直接节约维修费138.8万元。该产品的问世,告别了我国传统单体防腐性能差、维修周期短、效率低的历史。
  目前,我国单体液压支柱市场潜力巨大,仅百善煤矿周边,如皖北、淮北、淮南、新集,以及徐州、河南等在户籍的单体10万余根,全国估计百万根以上。
  传统单体液压支柱由于制造工艺因素,抗重腐蚀性能差,在应用过程中,受气蚀和瞬间压力的影响,使活柱筒内壁出现针孔,引起活柱筒与活塞之间的密封性下降和密封圈易损,导致压力介质渗漏进入排气腔中,影响支撑效果,甚至会产生严重的安全事故。因此,5年内每年必须转运、升井维修,及时更换密封圈和限位钢丝;以万根计算,一次性投入780万元,5年内各种大、中、小修费累计达1043万元,后单体全部报废,再次投入一万根。
  新型免维护单体液压支柱,不仅成功地解决了这个问题,而且节约了成本,提高了经济效益。万根一次性投入880万元,三年内免于维修,仅在第四年、第五年发生中、小修费用240万元,5年内,不仅直接节约维修费694万元,避免人工转运、升井等工序,而且在第六年以后,仍有一万根支柱在籍继续使用。
  免维护型单体液压支柱具有严怀亭发明的三项专利技术,即SEBF重腐蚀防护技术的成功应用;柱头上设有集尘腔;可更换标示内容的保险标牌。2001年,百善煤矿多经公司副经理的严怀亭,针对传统单体油缸内壁腐蚀严重,单体寿命与原设计减少一倍以上,重复维修等弊端,大胆采用中科院科研成果——熔融结合环氧涂层技术,结合自己独创的磨削加工新工艺,冲破4家使用未成的障碍,获得成功,使产品合格率达95%。在原有的基础上,不仅以清水注液代替乳化液,避免环境污染,而且还提高了活柱筒的强度,增强了作业面支撑的稳定性和安全性。此后,他又针对传统“28型”以上的单体“三用阀”,操作时易带进杂质沉积伐内,不能正常使用,给支柱安全和人身安全造成威胁的现象,在柱头上设置“垃圾箱”,并使箱体的容积量保持一年以上的清洗周期,保证了“三用阀”在一个维护周期内不会因杂质堵塞影响工作,延长了新型柱体的寿命。同时,严怀亭还针对传统单体喷漆标牌易磨,焊接易伤柱体,不易管理的缺陷,研制出可更换、变换数据的活动标牌,结构简单,制造方便,牢固可靠,使用不会磨损。
  今年8月至9月初,百善煤矿生产的“20型、22型、25型、31.5型”等4种单体液压支柱,分别通过了中国煤炭科学院,矿山机械制造监测中心专家鉴定。该支柱在传统单体只需2000次试验的基础上,经过了中压、高压、加压以及密封压力等一万多次的试验,结果仍无损伤、无渗漏。
  2003年8月25日、2004年3月22日、7月22日,严怀亭分别获得国家专利局颁发的三项发明专利。
  这种新产品的研制成功,无疑会给我国矿业开采、作业支护带来巨大的社会效应和经济效益,标志着我国矿山机械制造工业又上了一个新台阶。

[上一个新闻资讯]:百思买拟并购五星电器 外...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个新闻资讯]:百年一遇的九月
Copyright @ 沈阳废品回收    电子邮件:
沈阳荣汇物资回收有限公司   电话:13252826888