宝钢电厂自主开发“燃煤锅炉采用气体燃料再燃的低氧化氮技术”
电厂燃煤锅炉不可避免要产生氧化氮等有害气体,污染环境,国家为此而征收排放费。宝钢电厂自主开发的“燃煤锅炉采用气体燃料再燃的低氧化氮技术”,填补了国内空白,应用一年来有效降低了氧化氮排放量。日前,上海市环保局专门返回给宝钢32万元排放费,以“资”鼓励。
燃煤机组在运行中产生的氧化氮等空气污染物,不利于企业和城市的环保控制。一段时间以来,我国为控制和减少氧化氮排放量,实行排放收费制度。宝钢电厂3台燃煤机组通过锅炉产生的氧化氮每年约1.1万多吨。随着环保要求的不断提高,开发经济技术可行的低氧化氮排放技术具有重要意义。目前,国内外众多电厂大多采用事后处理的方式,在氧化氮产生后进行后续处理,代价昂贵。2003年,宝钢电厂成立了以厂长领衔的自主创新团队,与高校合作,积极参与相关国家“863”项目研发,通过对采用气体燃料再燃的低氧化氮技术的研究,寻求从源头控制的突破口。
但该项技术容易对锅炉燃烧效率带来影响,风险颇大,而且国内外可供借鉴的经验很少。宝钢电厂发挥技术优势,通过大量论证和试验,取得突破,并经过相关设备改造,于去年年初在1号锅炉上投入应用。运用该项新技术,不仅能稳定控制炉内温度,降低氧化氮产生量,且锅炉燃烧效率也丝毫不受影响。1号锅炉2004年氧化氮排放总量为3231吨,该项目投用一年来,减少排放量2200吨,每立方米氧化氮排放量低于200毫克,年创效90多万元。目前,该技术已经形成1项发明专利和3项技术秘密。