苏里格气田开发技术取得重大突破
截止4月27日,苏里格气田已动用钻机29部,完钻井60口,取得了钻井速度加快,单井综合建井成本及地面建设成本大幅降低,材料国产化率高等成果,为保证规模有效开发苏里格气田而集成创新的12项技术得以普遍应用,并已总结形成了“苏里格气田有效开采实施意见”,标志着苏里格气田开发技术取得了重大突破。
经过长达5年的开发前期准备,长庆油田公司提出了“面对现实,依靠科技,创新机制,走低成本开发路子”的基本指导思想,按照集团公司提出的“引入市场竞争机制,加快苏里格气田开发步伐”以及“苏里格气田的开发是技术的竞赛而不是速度的竞赛”的指示精神,在苏里格气田启动了7个合作区,组建了五个项目经理部,建立了国内合作开发的新模式。
通过加强关键技术攻关和技术集成创新,确立了“技术集成化,材料国产化,设备撬装化,服务市场化”的低成本有效开发途径,集中优势力量攻克了一批苏里格气田开发难题,尤其是12项开发配套技术的初步形成,使苏里格气田的开发见到了效果。据已完钻的60口井统计资料,采用高精度二维地震,一二类井的比例,与规模开发前相比,提高了8个百分点。
优选钻井参数和钻井方式,使用PDC钻头,钻井提速幅度明显,钻井周期大大缩短,平均钻井周期由原来的38天缩短到23天,最短为12天。
简化地面工艺,创建了“井下节流、井口不加热、不注醇、中压集气、带液计量、井间串接、常温分离、二级增压、集中净化”的中低压集气新模式,地面集气管网投资大大降低,苏14试验区单井地面投资比原方案降低近一半,综合建井成本同评价初期相比降低了三分之一,单井套管和油管节约成本超200万元。制定完成的“苏里格有效开采实施意见”分7个部分,对地质气藏工程、钻井工程、采气工程、地面建设、HSE等方面提出了58条实施意见,对于实现苏里格气田规模有效开发具有重要指导作用。
据了解,苏里格气田30亿立方米整体开发规划于年初正式实施后,地面集输骨架工程正在收尾;苏里格气田30亿天然气处理厂一期工程已全面开工。预计10月份可实现向陕京管线规模外输。年底完钻200口井,配套建成日产300万立方米、年产10亿立方米的生产能力。