水泥回转窑传动大齿轮与弹簧板联接螺栓松动处理
冀东水泥吉林公司有3台Ф3.3×52.36m回转窑,其中两台为60年代建成的立波尔窑,一台为1984年建成投产的窑外分解窑。3台窑中传动大齿轮与筒体间通过12块弹簧板联接而成,传动大齿轮(m=32外径d=Ф4680mm,重量6.65t)与弹簧板联接螺栓孔径原设计为Ф55H7,但由于大齿轮、弹簧板制造误差、安装质量不良及窑体变形、弯曲等原因,且已长期运转,导致联接螺栓松动,螺栓孔径磨损严重,呈不规则椭圆形状,最大椭圆孔直径达Ф58mm左右,造成回转窑大齿轮运行中产生振动,齿轮啮合不好,甚至导致窑掉砖事故发生。虽然经过现场多次处理,但效果都不理想,无法保证设备正常安全运转。
2000年经公司研究决定,利用窑系统大修时机,现场设置镗孔工具,把大齿轮与弹簧板联接螺栓孔重新镗制,并按孔径实际尺寸,采用过盈配合,配置联接螺栓,实施后经过一年多设备运行,效果良好。
现在把现场解决联接螺栓松动处理办法介绍如下:
一、镗孔装置、工具准备
1.在窑大齿轮旁边设置镗孔装置。即电机、变速箱、开式伞齿轮副、万向节及手动刀具进给装置构成动力头装置。该动力头装置安装在槽钢支架平台上,并且能够上下及左右可通过调整丝杠移动、升降。水平方向通过手动刀具进给装置调整移动。
2.刀具材质选用硬质合金钢,自制刀杆Ф52×1000mm,材质45#钢。
3.滑动轴瓦架及固定调整螺栓,轴瓦内孔径Ф52(+0.015~+0.045)mm。
4.定位销轴
二、施工方案
1.调整镗孔动力头装置,使其输出轴中心线与弹簧板联接螺栓孔中心线尽量重合,误差小于0.10mm。
2.拆卸大齿轮与弹簧板联接螺栓,并清除螺栓孔周围油污。
3.用定位销轴把大齿轮与弹簧板固定联接起来。再用电焊把大齿轮与弹簧板耳子间点焊在一起,(相对位置使两者之间固定)。然后在销轴上,两侧各安装一套滑动轴瓦架,并用轴瓦架上4根均布M16螺栓顶丝调整位置,使轴瓦架与销轴垂直。这时,再把顶丝固定在弹簧板耳子上(用电焊处理)。卸下顶丝上螺母,取下轴瓦及定位销轴。
4.再次把轴瓦架安装在螺栓顶丝上,并固定好位置。安装刀杆、刀具,并通过万向节与动力头装置联接起来,调整动力头装置找正对刀位置。
5.开起动力头装置,通过手动刀具进给装置实现水平轴向进给加工量。
6.每个孔通过粗加工、精加工,至少2次刀具水平进给加工,最后达到镗孔技术要求为止。(孔径大约达到Ф60(0~+0.02)mm,表面粗糙度Ra≤12.5mm。)
7.镗孔后,取下瓦架及刀杆等,并移开动力头装置,现场实测镗孔尺寸,并按过盈量+0.015~+0.035配制新联接螺栓。
8.为实现加固作用,根据新配制螺栓直径尺寸,采用过盈配合(过盈量+0.025~+0.045mm)配制两件δ50×Фd×Ф120mm加固圈。首先把一件加固圈热装到新配制螺栓根部,然后连同螺栓一起用锤子打入大齿轮与弹簧板联接孔内,再把另一侧加固圈热装牢靠,并把紧联接螺栓,最后把两侧加固圈焊到弹簧板耳子上,起定位加固作用。
9.重复以上工序,配制12块弹簧板联接螺栓,最后在窑体运转8小时后,再次紧固12根联接螺栓。
三、实施后效果评价
实施后,经过一年多的回转窑运行,没有出现弹簧板联接螺栓松动及窑体大齿轮振动掉砖现象发生,减少了临停维修量,降低了维修成本,大大地提高了设备运转率,最高达到月平均98.58%,效果非常好。
每台窑现场处理大齿轮与弹簧板联接螺栓仅需6天时间,如果拆卸大齿轮与弹簧板去机加车间重新扩铰孔,并重新找正、安装,至少需要2周时间,可见现场处理比较经济合算。不仅节省时间,而且大大降低了拆装、运输等费用。