KCL1132/1-IA励磁装置
早期使用的同步电机励磁装置,一般均由分立元器件组成,由于控制电路复杂,元器件多,因此故障率较高。据不完全统计,因励磁装置故障而造成机组停机占整个故障停机数的80%以上。随着技术水平的不断提高和工程自动化技术的应用,新的励磁装置不断推出KCL1132/1-IA就是其中之一,它适应现代化生产的要求,在新建和改造工程中日益得到广泛应用。
1. 工作原理和组成
KCL1132/1-IA型励磁装置由主桥电路、综合控制器、继电器单元、风机单元、辅助电路
等组成。其原理框图如图1所示。
图1 励磁装置的原理框图
同步电动机全压启动后,进入异步运行状态,触发电路被封锁,半控整流桥不工作。当转速上升到一定值时,电动机全压启动。当电动机的转速达到亚同步速时,触发电路开启,半控桥输出直流电压,同步电机被牵入同步运行,启动完毕。改变励磁给定值,可使电动机在要求的功率因数下运行。当电网电压变化时,通过电压反馈电路和调节器的作用,使电机励磁绕组端压保持恒定。当电压下降到80%以下时,通过欠压继电器元件的作用,给出强励磁信号,并与励磁给定值叠加,使电动机励磁电流(或电压)上升。一当电压恢复,强励切除,系统又恢复到原来的稳定状态。电动机定子回路断电后,由于延迟电路的作用,三相半控桥进入逆变状态,使储藏于励磁绕组中的能量回输电网,保证硅元件不受过电压影响。由于某因素造成同步电动机失步运行时,失步保护电路经延时后,给出失步跳闸信号,延时跳闸可避免误动作,增加了系统运行的可靠性。
2. 接线
在2#CO2低压机改造中,根据实际情况,采用半控方式。控制电缆用原有的电缆,缩短了改造时间,又节省了投资。具体接线如图2所示。
图2 KCL1132/1-IA接线图
KCL1132/1-IA的41、46、51、8号线,经20芯插座与半控整流桥可控硅的触发极和基极连接,它们提供晶闸管所需的触发脉冲。13、16、17号线经20芯插座与调定电位器连接。触发电路根据调定电位器输出电压的大小,输出相应移相角的三组触发脉冲,控制可控硅的导通及导通时间。各相脉冲准确间距120°,可微调,保证各晶闸管导通角一致。输出脉冲为调制式脉冲,有足够宽度,保证晶闸管可靠触发。D电源为投励专用电源,受油开关合闸信号和励磁风机合闸信号控制,确保只有在主机启动及励磁风机开启后才能投励。8、4号线经20芯插座与投励连接。整定转速在同步速的90%时投全压,整定转速在同步速的94%时投励,由2R10、2C5组成的延时电路,防止光电耦合开关工作不正常时过早投励,整定值为1s。2R4 与2C3组成的延时电路将投励低电平经1s延时后输出。一旦投励,电路自行锁定,只有断电源才能解除。9、19、17号线与灭磁晶闸管连接。当同步电动机异步启动时,三相全控桥的晶闸管没有被触发,无直流电压输出,而电动机的励磁绕组产生交变电势。通过灭磁回路使感应电流形成回路释放,以免损坏晶闸管。20、15号线与灭磁试验按钮连接。A、B、C、N号线为控制器输入电源。
3. 调试与试车
灭磁晶闸管整定的导通电压峰值为整流柜整定直流输出电压的3倍。利用调压变压器改变送至灭磁晶闸管的电压,调整灭磁电位器,观察晶闸管两端电压波形,使之在规定值时导通。断开励磁绕组线圈接线,接入电炉作假负载,送电后调节给定电位器观察整流输出波形。调整反馈电位器使电压反馈强弱合适。所有的参数调试好后,进行电机单试4h,以及联动试车,状况良好,各项数据符合技术要求。
4. 结语
经过五个月的满负荷运行,2#CO2低压机的各项指标都满足工艺要求,达到了改造的目的。用较少的资金进行技术改造,使一台250KW、6KV闲置的同步电机重新投用,既节约了资金,又创造了新的效益,值得大力推广。