长庆下古碳酸岩压裂工艺扬威气田开发

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

今年以来,长庆井下技术作业处在靖边气田下古生界碳酸盐岩应用压裂增产工艺施工7口井,获得明显的增产效果。自去年推广这项工艺技术成果以来,累计改造40口难度大的天然气井,共有29口井获工业气流,其中无阻流量在10×104m3 - 20×104m3之间的有 14口井,无阻流量大于20×104m3 的有3口井,改造效果明显。


  在天然气勘探开采领域,众所周知,下古生界碳酸盐岩储层由于具有致密性的特点,国际和国内增产的技术手段多为酸化或者酸化压裂,在可采储层见到了明显效果。但是随着持续的开采,储层动用程度的加大,储层地质情况也更加复杂,增产施工工艺难度进一步增加,采用酸化工艺技术对待物性差、致密及酸敏等难采储层,增产改造效果不理想,试气产量呈现持续递减趋势。

  经国家储委批准探明储量4000亿立方米的靖边气田,是长庆气田的重量级气田,承担着北京、上海、西安等大城市的供气任务,而它的主要产层为下古生界奥陶系沉积碳酸盐岩,埋藏深,厚度大。由于持续的开采,动用后备气藏的难度进一步增大。

  针对下古生界碳酸盐岩难采储层(致密碳酸盐岩III储层)具有的低渗、致密及酸敏的特点,长庆气田以提高改造缝长为目的,进行深度改造,努力提高致密储层单井产能。从2000年开始进行下古碳酸岩加砂压裂试验研究。努力探索解决施工压力过高,加砂困难,易砂堵,施工规模受限等问题,2005年推广至今,进行下古压裂40井次,施工成功率87.9%,压裂增产效果明显,成为有效增产改造难采储层天然气藏的有力、有效手段之一。

  经过不断实践、研究和总结,长庆气田逐渐形成了一套成熟的下古碳酸盐岩压裂的设计思路:针对碳酸盐岩储层加砂压裂难度大,不容易实现,较小规模砂量又达不到改造要求,确定了适宜的加砂规模;从降低破裂压力角度出发,采用预处理措施;从减小施工摩阻,降低施工压力角度出发,采用较大的油管;从降滤增粘提高耐温抗剪切能力角度出发,压裂液选用优选的胍胶体系;从增加缝宽易于加砂,减少作业时间控制滤失角度出发,在施工中提高施工排量;优选易于携输,降低沉砂速度的支撑剂;采用前置液伴注,提高返排率。一系列的针对措施和优化压裂施工参数优选,使该项工艺技术日臻成熟完善。

  在下古碳酸盐岩加砂压裂工艺技术的推广应用中,长庆取得了工艺技术研究和改造增产的明显效果。2005年在长庆靖边气田共实施33井次,不论施工还是改造效果,都取得了突破性进展和重要成果。施工方面看,压裂成功率由2004年的80%提高到2005年的87.9%。取得了采用适宜的支撑剂,极大地降低了加砂难度,保证施工顺利;采用优化液体技术,提高了压裂液的耐温抗剪切性能,携砂能力更好,更适应下古储层特征的重要成果。与同区块邻井酸化改造效果对比,下古改造压裂效果明显好于降阻酸酸化和变粘酸+降阻酸酸化效果。

  在世界范围内,下古生界碳酸岩储层分布广泛,难采储层储量可观,推广应用加砂压裂工艺技术具有广阔的市场前景。






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