蒸汽发生器安全阀入口管断裂原因分析
我公司催化裂化I装置反再系统外取热器强制循环汽包顶部突然产生一声巨响,伴随着大量蒸汽排出,情况非常危急。初期大家一起认为是安全阀超压起跳所致,后经确认,发现系安全阀入口管大小 头焊口断裂,于是迅速采取措施,避免了一场重大恶性事故的发生。
(一)事故现象:该强制循环汽包系南北安装的卧式III类压力容器,顶部有两个安全阀,其中型号为A416P-13.5/16,开启压力为1.28MPa,该容器设计压力为2.1MPa。事故发生前,北安全阀因内漏暂时关闭了根部阀。事故发生后,对现场进行了认真检查,发现南部安全阀入口管大小头与法兰相联接焊口已断裂,与安全阀相联接的入口管大小头法兰已严重变形,联接螺栓拉长且变形,其中一根已拉断。安全阀出口侧大小头小头与法兰相联接焊口明显有拉断、撕裂痕迹,该安全阀出口管垂直向上安装,出口管长约2M,管子公称直径Dg150,顶部有1350斜向上弯头,出口管内从顶部弯头内壁来看明显有瞬时蒸汽冲刷痕迹,背面有与栏杆相碰留下的凹坑一处,栏杆明显被碰弯,事故发生后,安全阀及出口放空管倒在该容器顶部平台上。从操作记录来看,该压力容器正常操作压力为1.0MPa,而安全阀起跳压力为1.28MPa,事故发生时,因工艺操作需要,操作工正在进行调整,导致该容器内压力、温度迅速上升,最终导致安全阀因超压而起跳,高温、高压的大量蒸汽迅速由排出管经出口弯头斜向上大量排出。
(二)原因分析:当事故发生后,初期大家一致认为是管子焊接质量差导致,为避免隐瞒事故真相,我认真查看断裂实物及现场,提出了相反意见,下面陈述如下:
首先从安全阀出口管弯头内壁有明显冲刷痕迹来看,应该能确认安全阀曾经瞬间超压起跳,且大量排空过,从严重变形的入口管大小头小头相联接法兰来推断,该法兰变形侧瞬间受到了向上的强大拉力,导致法兰面严重变形,紧固用螺栓因瞬间受到了强大拉力而伸长变形,其中导致一根螺栓从中部断裂,从断裂的大小头小头焊口来看,应该能确认该焊口质量无明显问题。那么是什么原因导致了这场事故的发生呢?为此,我进行了认真调查,得出如下结论:首先从该安全阀的安装来看,该 安全阀根部阀为Z41H-16Dg100,安全阀入口管为¢159,经大小头变径为¢108,入口法兰为Pg16Dg100,出口法兰为Pg16Dg150,出口管:∮159*6,长约2m,气体水平进入后垂直向上经135°弯头斜向上直排大气,由此说明该安全阀入口管大小头焊口应为最薄弱环节。加之该容器安装在钢结构上,该安全阀出口管又无固定,平常就存在振动现象,在大小头小头焊口处容易产生疲劳,加之该容器因工艺实际需要,压力、温度经常变化,该安全阀多次因超压出现起跳现象,而每次起跳,均造成焊口断裂处单侧受到强大的拉应力,从本次事故来看,我认为该容器的瞬间压力升高(尽管没有超出该压力容器的设计压力:2.1MPa)导致安全阀起跳是该事故的直接原因,而该容器的多次压力、温度的急剧变化,导致安全阀频繁起跳,及出口放空管的不规范安装是导致该事故的间接原因。瞬间升压后,尽管没有超出该压力容器的设计压力,但安全阀因超压突然开启,从排空口大量排汽,瞬间导致出口管受到强大的反作用力,由此产生了强大的力矩,导致法兰变形,在强大拉应力作用下入口管大小 头小头焊口从排空侧断裂,大量高压、高温蒸汽从裂口处喷出,导致排空管向出口背侧倾斜,最终焊口断裂,出口管砸在了顶部平台栏杆上。
(三)采取措施我公司本着事故处理“四不放过”原则,认真进行了事故分析,为杜绝今后出现类似事故,制定了如下措施:
(1)化工生产,必须平稳操作,严禁压力、温度的瞬间大幅度变化。严禁超温、超压操作。
(2)使用压力容器必须确保安全附件完好,出现故障,应及时修复,以防发生意外。
(3)为减少振动带来的危害,出口管应适当固定。
(4)为减少瞬间排空时,产生的巨大力矩 。可将出口放空弯头去消,改直排大气,或将出口弯头进行改造,将弯头改为三通,安全阀起跳排空时,从排汽口两侧对称排出,以克服由此产生的强大反作用力。