FAGOR8025伺服驱动故障分析和排除
202所的XK5750数控铣床配置了西班牙FAGOR 8025数控系统,此数控系统具有精度高、性能好、功能强、体积小、结构紧凑等特点。使用中,各轴的驱动故障最为常见。各轴驱动控制原理框图见图1。
图1
1.主轴不能启动
(1)064号报警。首先检查了急停输入输出等元器件,再将CNC与负载断开,对主轴驱动模块的X7端子4#和5#引脚直接从外部输入1OV DC,主轴即启动,于是判断为CNC:I/01板无速度模拟电压输出,再用示波器接I/01板14#和l#引脚,当输入速度指令后,按主轴启动按钮,发现轴使能信号+24V输出瞬间断开,波形输出为锯齿方波,验证I/01接口板存有故障,更换后,系统恢复正常。
(2)无报警显示。在程序自动加工中,主轴突然停止,短时间后又自行启动,反复出现。经检查为KT3时间继电器的不稳定性,使驱动模块的“速度使能信号”+24V输入时有时无,导致故障频繁发生,更换KT3,故障排除。
2.072号报警(Z轴跟随误差报警)
首先检测I/01板的速度模拟输出电压正常,怀疑电机的抱闸未打开,经检查Z轴制动延时继电器KT4未能及时吸合,使“速度使能信号”端无+24V输入,再进一步检测KT4上一级控制元件继电器KA8,也未吸合,但测试I/0板的+24V轴使能信号有输出,因此,判断I/O板7#引脚到KA8之间的轴使能控制线65号断路,用万用表验证。更换之,恢复正常。
3.主轴实际转速变小
表现为主轴启动实际转速大约为输入转速的1/3。检查轴驱动模块的速度模拟输入电压,发现模拟电压输入的88号线在端子接点处断线虚接,重新焊好,恢复正常。