60万吨/年连续重整4M50氢增压机油封改造

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

  摘要:介绍对4M50型氢增压机油封进行改造的方案及效果

       兰州石化公司炼油厂60万吨/年连续重整K202氢压机为四列对置平衡型往复式压缩机,型号为4M50-186/2.4-8.2-82/7.2-20-BX,由沈阳气体压缩机厂制造。该机组自1999年12月安装投用以来,由于油封设计等缺陷,造成机组开工以来油封泄漏严重(平均每天泄漏0.2t--0.4t),而且检修频繁,此,我们对油封的结构形式进行改造,采用改型骨架油封和T型密封槽结构,取得显著的效果。
       一、压缩机润滑方式及油封原理
       4M50型机组分别采用两个独立的系统完成对机组的润滑,一个系统是集中压力润滑,即由一台连续工作的油泵将润滑油分别注入到座瓦、连杆大、小头瓦、十字头销、十字头等运动部件的润滑点,再由曲轴箱返回油站;另一个系统是用压力较高的注油器来完成气缸和填料部位的注油。
       该机组运行参数如下:
       转速:300rpm
       功率:3200KW
       入口压力:0.26MPa
       出口压力:1.9MPa
       流量:19326m2/h
       4M50型机组采用中间接筒将气缸和曲轴箱连接到一起,接筒与曲轴箱连接侧设有安装油封组件的隔板(图1)

图1

       油封组件由壳体、压盖、刮油环和弹簧组成,每副油封有两组刮油环(如图2所示),

图2

       刮油环材质为ZCuSn10Pb锡青铜,它的作用是将活塞杆上粘附的由曲轴箱侧带来的润滑油刮掉,以防止油通过活塞杆带入气缸侧,刮油环刮下来的油仍流入曲轴箱 。刮油环通过中间接筒窗口装入,通过拉伸弹簧使刮油环内径紧贴于活塞杆,这样就对活塞杆产生不变的低接触压力以利刮油。
       二、使用现状及存在问题分析
       机组安装后调试过程中多次发生油封泄漏问题,制造厂技术服务人员对刮油环接触面、刮油环侧间隙等进行调整,都未能从根本上解决漏油问题。装置开工以来,三台机组都因油封漏油不能正常运行和完好备用,2000年2-11月份,维修人员多次对油封进行处理,检修后运行周期短或不能达到要求,特别是2000年5月份对K202/B检修,先后连续检查更换油封11副,试车7次,于是我们对该机组油封的结构及机组的运行状况作全面分析,认为造成油封频繁泄漏的原因主要有以下几个方面:
       1.该油封结构上存在不足,油封组件由两组刮油环组成,前面没有阻流环,这种结构对于中小型往复式压缩机来说效果较好,但是对于这种大型压缩机来看密封效果不是太好。该油封组件在设计时考虑支撑环、活塞环磨损后活塞杆下沉,油封座底孔与活塞杆配合间隙较大(轴经Ф110mm,壳体内孔Ф114mm),对沿轴向流来的润滑油没有阻流作用,同时,设计时考虑十字头体积较大、行程长,供油量相对较为充沛 ,这样使大量的润滑油在十字头的拍击下,以一定的压力流向油封,使油封可靠性降低,造成泄漏。
       2.机组纵向尺寸大,机组纵向长11米,由于设备制造加工精度和安装现场条件及机具的制约等原因,很难确保机组非常良好的装配精度,加之活塞行程长(有效行程400mm),机组运行中活塞杆跳动较大,影响刮油环刮油效果。
       3.支撑环磨损严重,机组活塞环、支撑环均采用填充聚四氟乙烯,由于缸体内壁表面光洁度及填充聚四氟乙烯本身质量问题,机组支撑环、活塞环从开工以来使用寿命不足一个小修周期,由于支撑环的磨损,造成活塞杆运行中跳动较大,影响刮油环刮油效果;
       4.配件质量不过关,刮油环材料为ZcuSn10Pb锡青铜,由厂家按标准件供应,由于四根活塞杆本身直径差异及机组一年多的运行,活塞杆直径相差更大,造成备件在检修中互换性差,要靠人工进行手工研磨,研磨过程中使用的假轴是按标准尺寸加工,造成刮油环与活塞杆接触不好;同时,在检修中我们也发现,直径Ф110mm刮油环由于加工、运输和存放的原因,刮油环平面度差,影响刮油环装配后与活塞杆的接触;造成泄漏。
       三、改造方案和内容
       查阅许多专业设计手册,从理论上分析,该结构是合理的,也是国内大多数往复式压缩机生产厂家所采用的一种结构,从现场观察的情况来看,该机组油封泄漏有两种情况;一是油在活塞杆的带动下飞溅式的泄漏;另一种情况是油沿着油封压盖呈细线状往外溢流。针对以上造成油封泄漏原因的分析及现场观察情况,我们认为要从以下两个方面的改进。
       1.在刮油环前增加一道阻流环,减轻油封压力;利用现有的油封组件,在靠曲轴箱侧加阻流环,采用改型的骨架油封,即将弹簧拆去,靠骨架油封唇型部位自身的过盈形成阻流环封(唇性部位自由状态内孔Ф109mm,轴经Ф110mm ),将大部分油刮去(图3)

图3

       我们知道骨架油封在往复运动的密封中,在线速度不大于4米/秒的工况下,一般不会发生翻边,而且使用寿命无明显差别,所以我们决定采用骨架油封,这样的结构即使支撑环、活塞环磨损,也不会磨损活塞杆;再对活塞活塞杆线速度进行计算:
       压缩机转速:300rpm    活塞最大行程:400 mm 

       计算公式:

       2.对刮油环压盖-1进行改造,使溢流状态的油能够流回到曲轴箱。我们在刮油环压盖-2(刮油环外侧)加三道Т型密封槽(图3),使刮油环刮油效果不佳时微漏的油将沿轴向溢留的润滑油通过Т型槽全部返回曲轴箱,这样就起到了双重密封的作用。
       四、改造效果
       通过以上对油封结构的改造,取得了良好的效果,自2000年11月份完成对K202/A、B、C三台油封改造以来,三台机组油封创出连续运行18个月无泄漏运行的佳绩,取得良好的经济效益。
       五、应用与推广
       兰州石化公司柴油加氢往复压缩机采用PETER.BROTHER 公司4D2+1型机,其油封填料选用贺尔碧格(HOERBIGER)锥形填料函,机组运行一年多后,由于活塞杆、缸套等磨损原因,油封泄漏严重。从国外购置标准配件并请贺尔碧格工程技术人员指导安装,运行周期短,2002年4月份,我们借鉴4M50油封改造的经验,对4D2+1机组循环段油封尝试改造,较为成功,改造后连续运行7个月,油封无泄漏。

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