压缩机原动机轴头泵的振动因素及受力分析

http://www.huishouceo.com 2015年09月19日        

  摘  要:通过对空分KDON-4500/9000装置配大型压缩机原动机的振动及受力分析,从操作使用角度来探讨提高压缩机在生产中的平稳、连续运行的可靠性,从而与此领域内的同行总结出一些专业性的实际操作经验,以利于更好地使用这些设备而指导于生产现场的操作。
        关键词:压缩机原动机  受力分析  典型事例  振动监测  实际操作经验  指导生产

        概述
        某厂空分车间有两套KDON-4500/9000型装置,94年建成投产。配有十三台大型压缩机,其中八台大型离心式压缩机(具体如下表1),五台大型活塞式压缩机(具体如下表2)。

表1  八台离心式压缩机参数

表2  五台活塞式压缩机参数

        一、各机组简介:
        1.1各机组简介:
        在上表所列的1#、2#空压机为单轴五级等温冷却、水平剖分透平空气压缩机组,原动机采用在自由端配有带励磁装置的电机,电机受扭矩如图1(a),T1为励磁装置产生扭矩。1#、2#氮压机为二段7级压缩、二段冷却的氮气压缩机组,原动机采用电机带动,电机受扭矩如图1(c)。3#氮压机为3级压缩、级间冷却的氮气压缩机组,原动机采用电机带动,压缩机的非输入端带有主油泵,电机受扭矩如图1(c)。1#、2#、6#仪压机为离心式空气压缩机组,原动机采用电机带动,电机的非输出端均带有主(辅助)油泵,电机受扭矩如图1(a),T*为辅助(主)油泵产生扭矩。其余五台活塞机组:1#、2#氧压机原动机为电机带动,电机受扭矩如图1(c)。3#氧压机原动机为电机带动,压缩机的非输入端带有主油泵,电机受扭矩如图1(c)。3#、4#仪压机原动机为电机带动,电机的非输出端带有碳刷,电机受扭矩如图1(b)。

图1   各台压缩机原动机扭矩示意

                  

                               (a)                                   (b)                                       (c)
         注:  T1(T*):励磁装置(辅助(主)油泵)扭矩  
                   T:主电机扭矩                        T2:电机输出扭矩
                   A:电机非输出端轴承             B:电机输出端轴承

        以上各个机组的原动机均为电机带动,所不同的是:1#、2#空压机、1#、2#仪压机、6#仪压机、3#  、4#仪压机等七台机组的原动机,在电机的非输出端均带有不同的负载,即机组的主(辅助)油泵或者励磁装置。尤其是前五台机组,电机负载在轴承外侧自由端,电机受扭矩如图1(a),在自由端形成扭矩T1(T*)。另外六台机组的原动机的非输出端没有带任何的载荷。在以上的十三台机组中,都在设计中对机组本体的不同部位进行了振动的监测,但是,均没有做原动机各个部位的监测,在机组的原始设计中,都没有考虑机组的原动机的振动情况。
        1.2 原动机在非输出端(自由端)带有负载的受力分析
        尤其是原动机在非输出端(自由端)带有负载的结构下,原动机的受力情况发生了变化,原动机的传动轴形成“细长轴”结构,传动轴齿轮的啮合力使轴产生弯曲变形和扭转变形的组合变形,此时轴内的各点既有弯曲正应力,又有扭转切应力,如图2。根据“平面假设”理论,会在轴上产生微小的几何变形,形成挠曲线。在A点轴承处,轴与轴承接触面微观间隙是不同的,则必然使轴的振动变大。由此,使传动轴的受力情况得到合理安排是非常必要的。这时,原动机的非输出端就需要做振动等监测。在原动机的非输出端工作的负载即机组的辅助(主)油泵或者励磁装置的工作情况、工作的连续性等受到原动机的非输出端工作情况的影响,尤其是振动的影响,而且,机组的辅助(主)油泵或者励磁装置的振动,往往是随着原动机的非输出端振动的变化而变化的。

图2  压缩机原动机轴头弯曲变形和扭转变形的组合变形受力


        二、一例典型事例与经验
        2.1  6#仪压机油压低联锁跳车事件
        事件经过:某年9月4日20:45分6#仪压机联锁跳车,计算机显示油压低跳车,跳车后辅助油泵工作,油压为0.156MPa,联系机动处、钳工、电气、仪表车间到现场检查,21:30分再次启动6#仪压机,发现机组启动后,油压没有上升,反而从0.156MPa降到了联锁点0.082MPa,6#仪压机联锁跳车。经检查判断为油路上的自力式调节阀不正常,主、副油泵同时工作时,调节阀处于全开状态,把油全部由旁路泄掉了,导致油压低联锁跳车,决定第二天处理。9月5日10:45、11:50分继续开机查找问题,现象同昨日,拆下调节阀让仪表重新校验,发现调节阀工作正常。
下午16:00时,再次启动6#仪压机,压缩机启动后发现辅助油泵自动停机,油压降到零后辅助油泵又自动启动,在辅助油泵停机与启动的间隙导致油压低联锁6#仪压机机组跳车,后经分析认为主油泵出现故障(此油泵是在电机的非输出端,由主电机带动。即是上文提到的“原动机在非输出端带有负载的结构”情况)。联系钳工打开油泵联轴器保护罩后发现主油泵联轴器已破碎。事后经过一系列的修理、试运等,工作基本正常。在这些过程中,做主油泵的振动监测时,发现振动值偏大,经过分析,这正是主油泵联轴器损坏的重要原因之一。
        在这种原动机在非输出端带有负载的结构下,对机组的原动机振动的监测就显得非常有必要了。通过对原动机轴承的振动监测,可以及时地反应出原动机所带负载的工作情况。从而,可以有效地在其工况不正常的时候迅速发现,及时地给以消除。进一步有力地保障了机组的连续、平稳运转。但是,以上所提到的十三台大型压缩机组均没有设计在原动机的轴承、负载等位置的振动监测。由此,在适当的位置上设置监测点,监测振动(也可以包括温度等),对原动机及其负载的工作情况就非常有利了。也将其工作情况掌握的非常清楚了,做到适时心中有数。
        2.2  其余机组的工况监测
        在这种情况下,对其他几台机组的原动机的两端轴承或者负载也做了垂直、水平的振动(温度)测量。发现各个机组的振动各有不同,但是基本平稳。从表3中可以看出,6#仪压机的原动机所带的负载——主油泵的振动值偏大。这恰恰是上列事件中损坏的机泵。(具体数值见下表3)。

表3   五台压缩机振动监测参数

     注:(1)1#  2#空压机数据采用9月26日——10月4日的平均值
             (2)1#  2# 6#仪压机数据采用10月22日数值
        三、原动机负载工况的其他影响因素
        在上述的十三台压缩机中,有七台机组采用了原动机在非输出端带有负载的结构。这种结构,有效的利用了电极的非输出端(自由端)的“自由”状态,减少了带动油泵等所需的其他的原动机。可以使设备适当的减少一些,利用了主电极的“富余”能量。同时 ,在所带负载有效工作时,还可以保证机组与主油泵工作的同步性。但是,在这种设计结构下,就不可避免地使得原动机非输出端的轴的长度必须适当加长(相对与在原动机非输出端未带有负载结构的压缩机)。由于轴的自由端的加长,造成此种结构形成了“悬臂梁”,合理安排轴的受力情况就显得重要了,随着轴的自由端的延长,会造成所带负载的工况更加的不稳定,从而使振动等增加。尤其是轴的自由端越长,自由端没有适当的约束,就为原动机负载工作的稳定性、连续性埋下了隐患。还有,压缩机原动机的动平衡,基础的稳定性等也分别是其原因之一。
        针对以上情况,采取以下措施:
        1、在所有压缩机原动机的两端轴承处,进行垂直、水平的振动监测。并且根据具体的情况,决定检测的周期。
        2、在机组原动机非输出端带有负载的结构下,还可以对负载进行适当的振动、温度等的监测,监测周期由负载的工况而定。
        3、在机组原动机非输出端带有负载的结构下,如果形成的自由端过长,可以给自由端适当的约束,使负载自身不再“承载”。合理安排轴的受力情况。
        4、压缩机原动机的工作情况,也应由其他相关专业定期的监测。

        结语
        经过几年的生产实际运行,在空分装置中,大型压缩机的平稳运行越来越受到重视。只有大型压缩机连续、平稳地运行,才能有效的保证空分装置连续、平稳地运行,从而更好的服务于全厂用氧、氮、风,操作人员的技术水平才能有效地得以提高。

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